一、催化剂层积灰:从预警到治理的全周期管控
1. 积灰成因与危害分析
SCR 反应器长期处于 300-400℃的高温烟气环境中,上游锅炉产生的大颗粒灰(如爆米花灰、锈皮)、过量灰分(超出设计值)以及流场不均匀性是导致催化剂积灰的三大主因。积灰不仅会堵塞催化剂微孔,降低脱硝效率,还可能引发局部磨损,缩短催化剂寿命。数据显示,催化剂积灰厚度每增加 1mm,脱硝效率可下降 2-3%。
2. 巡检要点与应对策略
- 吹灰系统效能评估
:每日检查声波吹灰器、蒸汽吹灰器的运行状态,记录吹灰频率与压力参数。若发现吹灰后压差下降不明显,需排查喷嘴堵塞或安装角度偏差问题。
- 流场均匀性监测
:通过多点风速仪检测反应器入口截面流速分布,若局部流速偏差超过 15%,需调整导流板或增设整流装置。
- 催化剂表面检查
:停炉期间使用内窥镜观察催化剂孔道,重点排查迎风面是否存在结焦或块状积灰。对于轻度积灰,采用压缩空气吹扫;严重积灰则需进行化学清洗(如柠檬酸溶液浸泡)。
- 拦截装置维护
:定期清理入口烟道的 LPA 大颗粒拦截器,确保其筛网无破损,避免硬质颗粒进入催化剂层。
3. 智能化预警体系
引入在线压差监测系统,设置催化剂层压差阈值(如 ΔP>1.2kPa 时触发报警)。结合烟气流量、灰分浓度等参数建立预测模型,提前 72 小时发出积灰预警,指导运维人员制定针对性清灰计划。
二、温度传感器校准:精度决定反应效率
1. 传感器失效风险分析
SCR 脱硝反应对温度高度敏感(zui佳温度窗口 320-380℃),温度偏差 ±5℃即可导致脱硝效率波动 5-8%。传感器失效的常见原因包括:探头结垢、热电偶丝氧化、信号传输干扰。某电厂案例显示,因温度传感器误差导致喷氨过量,氨逃逸率从 3ppm 飙升至 12ppm。
2. 三级校准体系构建
- 日常校验
:每周使用标准热电阻对就地温度表进行比对,误差超过 ±2℃时更换探头。
- 季度标定
:采用便携式高精度温度计(精度 ±0.1℃)对反应器进出口温度测点进行全量程标定,记录修正系数。
- 年度系统校验
:联合 DCS 系统工程师,模拟不同工况下的温度响应曲线,验证控制系统的调节逻辑。
3. 抗干扰优化措施
在传感器接线盒内加装浪涌保护器,屏蔽电缆采用双绞屏蔽结构并单点接地。对于高温区(>400℃)传感器,定期检查保护套管的磨损情况,防止烟气渗透导致测量失真。
三、氨气喷射管道:泄漏排查与精准调控
1. 泄漏风险点识别
氨气作为易燃易爆气体,其泄漏不仅造成an全隐患,还会加剧空预器堵塞。重点排查部位包括:
2. 三维检漏技术应用
- 视觉检查
:每日巡检管道表面是否有结霜(液氨泄漏特征),使用氨气检测仪对法兰连接处进行扫描。
- 超声波检测
:每月采用超声波泄漏检测仪远距离定位微小lou点,检测灵敏度达 0.1cc/min。
- 压降测试
:停运状态下对管道系统进行保压试验(压力≥1.5MPa,保压 24 小时压降<0.5% 为合格)。
3. 流量平衡调节策略
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建立喷射格栅流量矩阵:通过孔板流量计测量各支管流量,调整手动调节阀使流量偏差<5%。
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动态喷氨控制:基于烟气 NOx 浓度、温度、流量的实时数据,采用模糊 PID 算法动态修正喷氨量,将氨氮摩尔比严格控制在 0.95±0.05 范围内。