案例描述
电泳后车身门踏步、轮护下表面、立柱等部位出现类似面筋的絮状异物析出,附着于电泳漆膜表面。烘干后异物表面坚硬,遍布气泡。随着时间推移车身外部多处区域也出现类似漆膜弊病,平面部位多于立面。
解决措施
1. 应急措施:根据实验验证结果,综合考虑效果、成本、生产影响等因素,攻关小组决定排出全部UF2槽液,彻底清理清洗槽子后将UF1槽液倒入UF2槽,UF1清洗后补入纯水300吨、溶剂3吨。重新开线生产后,车身电泳漆膜异常状态消失,除铁离子外,槽液中其他杂质离子含量均已在正常工艺标准范围内。
检测项目 |
含量(ppm) |
工艺范围(ppm) |
结论 |
钠(Na) |
7 |
≤20 |
正常 |
钾(K) |
9 |
≤20 |
正常 |
铁(Fe) |
98 |
≤50 |
偏高 |
磷(P) |
47 |
≤50 |
正常 |
2. 后续日常管控:钠、钾、磷离子超标主要是由被涂物或挂具将前处理液带入电泳槽导致。铁离子主要来源于工件上的铁屑、氧化皮、阳极液渗漏等。为了从根源上杜绝杂质离子超标问题,后续加强了电泳线日常管控。
2.1优化工艺孔打孔规范,加强白车身检查,杜绝兜液对后面槽液影响;
2.2在电泳槽及电泳前水洗槽过滤系统内加装磁棒,定期清理,以减少铁屑的积累;
2.3高压喷淋工序加强控制,确保车身内外表面金属屑冲洗效果;
2.4每日检查阳极管运行情况,发现阳极膜破损及时修复;
2.4定时对电泳线各槽液参数进行化验,槽液参数接近限值时及时安排倒槽;
2.6定期送检电泳槽液,及时监控杂质离子含量,必要时根据检测结果排放部分超滤液。
附注
排槽并加强管控后该问题彻底解决,后续再未出现类似问题。