白车身经过前处理电泳时,车身各区域出现印痕问题,导致车身打磨量增大。通过现场人、机、料、法、环、测方面进行全面分析,再利用PDCA的验证方案,总结每一次的验证结果,最终将硅烷前处理工艺易于产生的印痕(条纹)缺陷彻底解决。
一、打磨反馈的质量缺陷
某天夜班电泳打磨反馈车身出现四门两盖印痕问题,需要进行整车打磨。
二、根据最佳参数范围值现场调查
2.1、确认开班前化验记录:
1)预脱脂游离碱度达到14PT;
2)水洗一槽液PH值达11.0;其他参数均在范围内。
2.2、化验员进行现场参数化验:
1)测量纯水二气点为0,将仪器拿到现场测量纯水二气点为1.5,(补加药剂后的参数,理论参数应达到2.0以上);
2)脱脂点数未测量出数据。
2.3、化验员20:30发出加料通知单,现场加料时间为23:30,(领料时间超过1个小时)。
2.4、水洗槽和纯水二槽液较之前浑浊(测量参数在范围内)。
原因分析:
此次产生印痕的主要原因如下:
3.1、预脱脂游离碱度偏高;
3.2、水洗1PH值偏高、纯水二气点偏低;
3.3、化验人员技能水平不足,对现场工艺槽和化验方式不了解;
3.4、车间加料流程复杂,领料和加料时间长;
3.5、判断槽液污染严重。
原因验证:
第一轮验证:1、对预脱脂进行加水溢流部分槽液到洪流槽内,使预脱脂游离碱度由14.0降低到11.89PT,洪流游离碱度为8.7PT,车身印痕有轻微好转;
2、对纯水二槽液进行补加10kg封闭剂,将气点提高到2.0,车身有轻微好转。
第二轮验证:利用停线时间对以下槽液进行更新水洗一、纯水一、纯水二槽液,各排1/3槽液,并进行加料,降低水洗一PH值为9.5和各纯水的污染,车身印痕消除。
原因确认:
5.1直接原因:
预脱脂、脱脂游离碱度偏高,水洗一槽液污染严重,纯水二气点偏低导致印痕的主要问题。
5.2根本原因:
1)化验员技能不足,出现测量失误,导致现场未能及时调整补药;
2)加料人员领料时间较长(超过1小时)待加完药剂时间与化验完参数时间,中间有3个小时的间隔,延误参数调整。
临时措施:
6.1、补加游离碱度试剂,保证化验正常;
6.2、前处理各槽参数化验频次由4小时1次更改为2小时1次,直到化验员能够熟练掌握各槽参数为止。
永久措施:
7.1、及时与车间沟通,减少领料控制10分钟以内,开始加料时间控制在30分钟以内,特殊药剂按作业要求进行补加;
7.2、制定前处理、电泳各槽液标准参数值和出现偏差如何调整方法,所有化验员进行培训并签字完成后,目视在现场。
预防措施:
对化验方法需要特殊提醒的,在仪器上粘贴提醒标识。
结果跟踪:
此类问题已控制,需定期观察现场参数的准确性及加料及时性。