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【涂装过程问题案例】关于前处理电泳过程前盖变形事故的解决案例

《中国工业涂装技术装备与材料采购手册》2023版 2024-05-28
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白车身经过电泳时,前盖前端左右两侧位置出现变形问题,轻微变形需进行钣金修复,变形严重的需要进行零部件更换,严重影响车身外观质量及生产效率。

 现场调查:

电泳烘干后,发现前盖表面有2个区域出现凸起变形的情况,立即展开排查工作,对电泳烘干炉入口、电泳前转弯段、硅烷、脱脂、白车身检查工位进行确认,经前处理电泳车身运行观察状态,车身经过电泳时,才会出现变形问题,锁定发生变形的工序为电泳槽。

 原因分析:

2.1工装长时间使用,工装变形导致前盖变形;

2.2前盖内腔打胶不规范,导致前盖变形;

2.3车身在前处理运行过程中,导致前盖受力较大,导致前盖变形;

2.4前盖焊点和位置不达标,导致前盖变形;

2.5前盖钣金强度不足,导致前盖变形。

 原因验证:

3.1将前盖变形的工装与不变形的工装进行对比,尺寸和外观无变化,更改工装长度由55厘米更改为57厘米、49厘米和42厘米长度工装及不装工装验证,变形问题未消除,前盖工装非主要原因导致前盖变形问题;

3.2对变形的前盖进行拆解,观察前盖施胶状态与之前剖解状态一致,非主要原因导致前盖变形问题;

3.3对车身入槽程序进行调整,,降低快速运行速度由2.7秒降低到2.1秒,慢速运行时间由13.5秒提高到15.9秒,同时在装工装和不装工装的状态下进行验证,装工装有变形,不装工装无变形;

3.4当电泳槽液液位达到275厘米,车身入槽高度在10.0秒,前盖不装工装的状态下,变形出现,将液位降低到265厘米,高度降低到9.0秒,变形问题消除;

3.5前盖焊点强度和位置,确认无异常;

3.6确认钣金状态,钣金材质未发生变化。

 原因确认:

经涂装对电泳程序调整后,锁定前盖出现变形的主要原因为:前盖出入槽受到压力较大,导致前盖出现变形问题。

 临时措施:

5.1前盖不装工装;

5.2将电泳快速出入槽运行速度由2.7秒改为2.1秒,慢速时间由13.5秒调整为15.9秒;

5.3将电泳液位控制在265厘米以内;

5.4电泳入槽高度控制在9.0秒;

5.5将车身出槽速度由14.5秒提高到20.0秒,使车身缓慢出槽后,再进行快速出槽程序,减少槽液对前盖的压力。

 永久措施:

固化设备程序,将液位纳入作业指导书内,设计合理的前盖工装,减少槽液对前盖的冲击力。

 预防措施:

前处理电泳发现异常情况时,应及时通知班组长及工程师第一时间进行现场确认解决。

 跟踪结果:

前盖变形问题已控制,需定期观察现场电泳液位及运行状态。

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