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【涂装过程问题案例】关于珠光白面漆针孔解决案例

《中国工业涂装技术装备与材料采购手册》2023版 2024-06-06
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 问题描述

在生产某车型时,珠光白面漆出现针孔,造成车身外观质量下降,并给现场生产造成很大质量问题,导致交付压力大。

 现场调查:

缺陷为珠光白面漆,发生在车身外表面。仅多发生于车身左侧,闪干后湿膜可见,发生比例高达40%,每台车数量有3-5个,偶发单台数量为7-9个。

 原因分析:

2.1 参数:旋杯转速不当,雾化不足;喷涂流量偏高,膜厚偏厚;喷涂空气过大, 空气带入漆膜;闪干时间异常

2.2 材料:油漆批次波动;低剪切粘度太高, 不利于雾化;油漆消泡能力太弱;水性材料PH值异常, 影响材料稳定性

2.3 底材:电泳车身存在针孔类缺陷;车身板材缺陷

2.4 设备:旋杯状态异常, 如破损等情况;空气环堵塞, 影响雾化;调漆间循环系统异常, 油漆有气泡问题;

2.5 环境:环境温度过高, 表干速度快;环境湿度太大,不利 于溶剂或水挥发;风平衡异常,影响漆膜 均匀分布

2.6 中间烘房/烘房:升温过快;烘房脱水能力不足;烘房含水率太高;新鲜风比例太低

 原因验证:

3.1油漆批次排查,发生批量针孔问题时,使用的为新批次油漆053242。切换新批次053517,但针孔问题未改善。对怀疑的问题批次进行分析排查,发现各批次与之前正常批次无明显差异,可排除油漆批次问题。

3.2 对机器人设备进行排查:a.喷涂参数,对发生针孔的车身,测量膜厚,左右膜厚差异与正常车身膜厚基本一致;b.对左侧机器人喷涂参数,B1B2各 降10%流量,转速由55000提至60000,改善不明显,单台发生个数在5个以上的占比超过30%。

3.3设备排查:将色漆一站二站左右侧雾化器 (R12-R22,R14-R24)对调 ,针孔未发生转移,仍发生于车身左侧;观察喷涂过程,发现R13/R14出现不同程度断枪,喷涂不连续,对色漆站 R13/R14进行保养,发现空气阀堵塞,更换R13/R14机器人脉冲空气阀,更换后针孔消失。

 原因确认:

1、机器人换色系统中PL1里的脉冲空气阀受阻,使空气混入涂料中。包裹空气的油漆未完全雾化,闪干破裂后,油漆表干无法流平润湿,形成针孔。

2. 更换空气阀后,针孔消失。

 永久措施:

1、定期对机器人相关设备进行保养,易损件定期排查及更换;

2、珠光白涂料遮盖力差,抗流挂性较差,因此颜基比及固含均较高,喷涂膜厚及涂料粘度均较高,雾化能力弱,相对其它颜色更容易产生针孔;需持续改善涂料本身的抗针孔能力。

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