今年年初,小蓝工厂设备动力科协调工厂各区域识别出了多个能源改善计划,以达成今年的能源绩效指标。而其中具代表性的就是涂装纯水站水系统节能改造这个项目。
涂装区域能耗一直是小蓝工厂能耗使用与损耗最大的一块, 如何在涂装区域寻找机会,一直是设备能源团队的首要工作。纯水站水系统是涂装区域纯水的主要设备,负责涂装前处理电泳的纯水支持,用于喷淋和纯水洗等相关工艺。而纯水站系统作为涂装高能耗设备,运行功率为267KW/H。由于小蓝工厂全年为白班生产,无法实现错峰用电,去年全年平均电单价为0.78元/kwh,导致运行电费居高不下。与此同时,纯水站制水后产生的浓水输出压力为6公斤,根据实际需求,浓水最大压力需求为2.5公斤,存在能源浪费。
有痛点就必须要改善,设备管理科协同涂装能源团队成立纯水站水系统节能改造小组,深入一线对设备的日常使用、运行情况、痛点问题收集梳理,与制造部相关单位的同事探讨解决方案,最终形成涂装纯水站节能改造的技术方案:1、纯水站水系统与新增纯水槽连通,谷时段制水;2、新增水槽安装在涂装前处理水槽空位处;3、结合峰平谷时段,根据不同月份在高尖峰有生产时优先使用储存的纯水,通过变频改造的方式将纯水站浓水水泵4KW进行定压降频改造,增加变频器及压力传感器,使浓水压力保持在2.5公斤稳定运行。通过项目的顺利实施,目前新增288吨纯水储槽,实现自动在谷段时间制纯水。
此次能源改善项目的获奖是对能源改善团队的激励,设备管理科每月组织案例评审,并通过攻关课题开放等方式挖掘能源改善方案,各区域组织攻关,主要通过自主实施改善的方式达到改善目的。