一、锅炉减温水调节阀的现状与挑战
蒸汽,这一在工业生产和日常生活中广泛应用的能源载体,其压力和温度的精确调控对于保证系统效率和安全至关重要。减温水调节阀,作为蒸汽调温、调压过程中的核心组件,其性能直接影响蒸汽的品质和系统的稳定运行。
然而,现有的减温水调节阀在面临高压差工况时,往往存在以下技术难题:
1、汽蚀与冲刷破坏:根据不同使用场合减温水调节阀工作压差在1~14Mpa之间。在高压差条件下,减温水对阀内件的冲刷和汽蚀作用显著增强,导致阀门密封面受损,漏流量增大,影响蒸汽温度的控制精度。
2、流量特性变化:系统流阻对减温水调节阀的流量特性有显著影响,可能导致阀门在实际应用中无法准确调节喷水量,进而影响系统的稳定性和效率。
3、流量调节范围受限:在需要同时满足大流量和小流量高精度调节的工况下,现有阀门往往难以兼顾,导致系统性能下降。例如,蒲城某化肥有限公司减温水调节阀的正常流量范围在0-5t/h,因某些特殊情况,最大流量可达19t/h,最大流量与最小流量的比值超过38倍。
针对这些挑战,工业界不断探索新的解决方案,其中多级节流调节阀、迷宫叠片式调节阀和环流对冲调节阀等新型阀门结构应运而生。但这些结构在实际应用中仍存在一定的局限性。
二、多级降压式滑板调节阀的创新实践
在蒲城某化肥生产公司的减温水系统中,重庆川武仪表有限公司引入了一种新型的多级降压式滑板阀,该阀门自2021年安装以来,取得了显著的应用效果。此阀打破传统S型流道,而采用直通流道的多级降压结构。介质直流通过阀门,大大缩短了介质在节流孔处产生的闪蒸气泡滞留时间,将空蚀破坏迟延至阀后管道中心,大大减少了空蚀破坏能量。
该阀门的详细参数如下:
项目名称:5080化肥项目
工作位号:TV-30282
公称口径:DN32
公称压力:1500LB
工作温度:130℃
阀前压力:14.0MPa
阀后压力:2.8MPa
工作压差:高达11.2MPa
流量范围:正常流量0.5~5t/h,最大流量可达19t/h
原阀门存在的问题:严重的冲刷和空蚀现象,导致使用寿命短,以及内漏和调节性能不稳定,最大最小流量的调节性能也无法满足生产工艺要求。曾尝试了进口及国内知名品牌的多家阀门厂家均不能很好地解决内漏、使用寿命短的技术难题。通过多次、多种阀门结构尝试,最长使用寿命也不超过3个月。
减温水滑板阀使用情况:自减温水滑板阀安装以来,使用寿命已超过3年,是原阀的12倍。内漏、空蚀问题也得到很大改善,远超工艺要求。
多级降压式滑板阀能够很好地解决减温水工况的技术难题,主要是通过以下创新结构设计及特点:
1、独特的直通型多级降压结构:该阀门采用直通式设计,介质直流通过阀门,同时通过多级降压节流孔逐级降低压力,有效减缓了介质流速,减少了介质冲刷磨损。减弱了汽蚀发生的概率。直通流道的设计不仅大大缩短了介质在节流孔处产生的闪蒸气泡滞留时间,而且将空蚀破坏迟延至阀后的管道中心,空蚀破坏远离阀门密封面、流道及阀后管道壁,对阀门内件及管道起到结构保护作用。多级降压结构设计上的合理性不仅从软件仿真模拟分析,而且还投入1:1模型实验检验(如下图所示为真实1:1模型空蚀实验照片)。通过大量实验分析找到介质压差和空蚀破坏最小的一种合理结构。
2、滑板与阀座的紧密贴合设计:滑板与阀座之间始终保持紧密贴合状态,通过介质压力产生的密封力确保阀门在高压差工况下的持久稳定密封性能。
3、精确的大范围流量调节设计:在窗口排布上,既考虑小流量的窗口设计,也兼顾大流量窗口的设计来满足大范围的流量需求。
4、内件硬化处理设计:阀内件采用耐空蚀的不锈钢材料,而且对冲刷面、空蚀部位进行硬化处理。
综上所述,多级降压式滑板阀在减温水工况下的成功应用,不仅解决了现有减温水调节阀存在的诸多问题,还为工业蒸汽系统的减温减压控制提供了新的思路和解决方案。