一、合成气阀门工况背景与原阀问题分析
某煤化工企业合成气生产系统中,原使用传统高压笼式调节阀控制合成气流量与压力,工艺参数如下:
■介质:合成气(含CO、H₂、CO₂等腐蚀性组分)
■工况条件:阀前压力12.5MPa,阀后压力3.5MPa,工作压差9.0MPa,温度58℃
■原阀存在的问题:
1、冲刷与腐蚀:合成气中含微量硫化物及颗粒物,传统阀门流道复杂,介质高速湍流导致阀芯、阀座表面冲刷磨损严重,据统计阀内件冲刷、腐蚀速率超过0.2mm/年。
2、内漏与密封失效:阀芯与阀座采用线密封结构,高压差下密封面易发生不均匀变形,工作情况下阀门泄漏等级不达ANSI IV级要求,内漏量超标导致合成气损耗率达1.2%。
3、启闭卡顿:介质中的颗粒、焦油物进入到套筒与阀芯的间隙形成结垢物阻碍阀门正常启闭。
4、噪音与振动:阀门小开度运行时,介质流经节流孔产生强烈噪音,噪音峰值超过100dB,同时阀门也产生强烈的震动,严重威胁设备安全运行。
5、维护成本高:每隔1~2个周期阀门因内漏、冲刷磨损等问题不得不进行维修或者整体更换。经统计,因此阀维修或者更换平均年维护费用超80万元,年平均停机时间累计超过72小时。
二、滑板阀技术方案与关键设计
针对原阀门在合成气工况下存在的冲蚀、内漏及噪音等痛点问题,企业与重庆川武仪表开展了深度技术合作。双方基于工况参数(介质为含硫化物合成气、阀前12.5MPa/阀后3.5MPa、温度58℃)及历史失效数据,进行了多轮次技术研讨与模拟验证,最终确定滑板阀替换笼式套筒阀的解决方案。并且通过CFD流畅模拟分析验证滑板阀结构在此工况的可行性。针对套筒阀在此工况下出现的问题,滑板阀有针对性的采取了如下技术措施,以避免问题重复出现。
阀门安装现场如下图所示:
1、解决腐蚀、冲刷磨损方面滑板阀采取的解决措施。
阀内件基体采用耐氯离子、硫离子腐蚀性能优良的2205双相不锈钢材料,其铬镍总含量超过28%,Mo元素的引入不仅增加了材料的强度而且提升了耐温性能。滑板、阀座经固溶、时效处理后,硬度达HRC40以上。密封面表面超音速喷涂耐腐蚀、耐冲刷的硬质合金材料,喷涂后表面硬度≥Hv1300,抗冲刷性能提升3倍。
滑板阀密封结构设计上,采用金属平面硬密封,密封面宽度≥20mm。
在小开度时滑板阀的阀座节流窗口采用迷宫式多级降压的节流结构,起到降速、降噪的作用,大大减少了介质集中冲刷磨损。
2、解决阀门启闭卡顿方面滑板阀采取的解决措施。
滑板阀采用直行程启闭,启闭过程中,滑板与阀座保持紧密贴合相对滑移的启闭结构,赋予阀门具有非常强的自洁和剪切性能。即使有焦油、颗粒等结垢物附着在节流窗口、密封面上均可直接剪断或者刮落。
3、解决噪音、震动问题方面滑板阀采取的解决措施。
滑板阀采用直通流道设计,介质保持直线直接流过节流窗口,与笼式套筒阀的S型流道相比介质流场压力分布均匀,且滑板与阀座保持紧密贴合,阀内件不会产生震动,进而不会导致阀门颤动。
滑板阀节流窗口采用小孔节流孔板,起到降速、降噪的作用,并且在阀后设计降噪笼,足以保证阀后1.0米处的噪音低于85分贝。
三、滑板阀应用效果与数据对比
滑板阀投运后,关键性能指标显著改善:
指标 |
原阀数据 |
滑板阀数据 |
提升幅度 |
阀内件腐蚀速率 |
0.2mm/年 |
≤0.08mm/年 |
降低60% |
密封性能 |
ANSI IV级 |
ANSI VI级 |
提升2级 |
内漏量 |
1.2% |
0.01% |
降低120% |
运行噪音 |
≥100dB |
≤85dB |
降低25% |
维护成本 |
80万元/年 |
15万元/年 |
降低81.2% |
年停机时间 |
72小时 |
8小时 |
降低88.9% |
四、滑板阀技术优势解析
1、抗冲刷磨损优势
滑板阀在抗冲刷磨损方面表现出色。滑板、阀座密封面表面经过超音速喷涂耐腐蚀、耐冲刷的硬质合金材料,喷涂后表面硬度≥Hv1300,抗冲刷性能提升3倍。此外,滑板阀在小开度时采用迷宫式多级降压的节流结构,有效降速、降噪,大大减少了介质集中冲刷磨损,显著延长了阀门使用寿命。
2、密封性能优势
滑板阀在密封性能上同样具有显著优势。其采用金属平面硬密封结构,密封面宽度≥20mm,通过介质压力与弹簧预紧力实现自动补偿,密封面磨损后自动研磨,泄漏量长期稳定在极低水平。与笼式套筒阀的线密封结构相比,滑板阀的密封性能大幅提升,泄漏等级达到ANSI VI级,内漏量降低至0.01%,有效减少了合成气的损耗。
3、启闭可靠性优势
滑板阀在启闭可靠性方面表现出色。其采用直行程启闭方式,启闭过程中滑板与阀座保持紧密贴合相对滑移,赋予阀门非常强的自洁和剪切性能。即使介质中含有焦油、颗粒等结垢物,也能在滑板阀的启闭过程中被直接剪断或刮落,避免了启闭卡顿的问题。这种设计确保了滑板阀在恶劣工况下的稳定运行,提高了设备的可靠性和安全性。
4、降噪、防震荡优势
滑板阀在降噪、防震荡方面同样具有显著优势。其直通流道设计使介质保持直线直接流过节流窗口,与笼式套筒阀的S型流道相比,介质流场压力分布更加均匀,减少了因流场不均导致的噪音和振动。同时,滑板阀节流窗口采用小孔节流孔板,起到降速、降噪的作用,并在阀后设计降噪笼,确保阀后1.0米处的噪音低于85分贝。此外,滑板与阀座的紧密贴合也有效防止了阀内件产生震动和颤动。
五、经济效益与社会效益
1、直接经济效益:据推算年节约维护费用65万元,合成气损耗减少1.19%,年增收超200万元。
2、安全效益:内漏与振动风险消除,避免因阀门失效导致的非计划停机。
3、行业示范价值:为煤化工、炼油等高压差、强腐蚀工况提供阀门选型参考,推动国产高端控制阀技术升级。
六、结论
滑板阀在合成气工况下的应用取得了显著成效。通过采用耐腐蚀、耐冲刷的2205双相不锈钢材料和硬质合金粉末喷涂技术,滑板阀有效解决了冲刷、腐蚀等问题;金属平面硬密封结构确保了密封性能的可靠性;直行程启闭方式和自洁剪切性能提高了启闭的可靠性;直通流道设计和降噪笼的应用则显著降低了噪音和振动。滑板阀的应用不仅降低了维护成本,提高了设备运行的稳定性和安全性,还为煤化工、炼油等高压差、强腐蚀工况提供了阀门选型的参考,推动了国产高端控制阀技术的升级。